唐山焦化廠焦?fàn)t地面除塵站升級改造方案
焦?fàn)t地面除塵站,焦化廠地面除塵器改造,焦?fàn)t除塵改造方案經(jīng)改造后的地面除塵站,裝煤作業(yè)時,裝煤孔產(chǎn)生的煙塵和荒煤氣大部分被捕集,除塵效果達(dá)到焦化廠清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),爐頂煙塵捕集率大于98%,機側(cè)煙塵捕集率大于95%,爐頂負(fù)壓達(dá)-2500Pa,經(jīng)過系統(tǒng)除塵凈化后,含塵濃度降至50mg/m3以下,_達(dá)到我國規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
1.現(xiàn)狀分析
河北唐山某焦化公司現(xiàn)有2組4座4.3M搗固焦?fàn)t,原按頂裝煤配套設(shè)計有兩座裝煤、出焦“二合一”式除塵地面站,2008年改造為搗固焦?fàn)t時將裝煤除塵系統(tǒng)配置了“預(yù)噴涂裝置”,使用效果仍不理想,除塵系統(tǒng)漏風(fēng)嚴(yán)重,濾袋經(jīng)常板結(jié),裝煤冒煙嚴(yán)重,達(dá)不到我國煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.主要缺陷及改造方案
單套地面除塵站配有710KW鼓風(fēng)機,設(shè)計風(fēng)量為14.7萬-29.3萬m3/h,設(shè)計風(fēng)壓8000-6000Pa,實際運行風(fēng)機機前壓力-2400Pa,除塵器前壓力-800Pa,阻火器前壓力-600Pa。分析認(rèn)為,風(fēng)機設(shè)計能力足夠大,但阻火器前吸力小,系統(tǒng)漏風(fēng)是主要原因。
2.1除塵管道改造
原有管道的所有連接方式都為從一側(cè)吸風(fēng),導(dǎo)致管道的另一頭沒有風(fēng)量。將管道引風(fēng)口改為中間引風(fēng),在同組焦?fàn)t的爐頂管道與主管道連接處分別設(shè)置閥門,當(dāng)1#爐生產(chǎn)時關(guān)閉2#爐吸塵管道,2#爐生產(chǎn)時則反之;確保較小的漏風(fēng)率和風(fēng)機較大做功。
2.2除塵翻板改造
經(jīng)觀察分析,除塵系統(tǒng)漏風(fēng)主要來源于機、焦兩側(cè)除塵翻板變形、關(guān)閉不嚴(yán)。尤其焦側(cè)翻板,是內(nèi)翻板結(jié)構(gòu),受筒壁和閥板變形、閥柄卡阻等因素影響,大多數(shù)無法關(guān)閉到位,漏風(fēng)較大。
2.2.1改造方案
焦側(cè)翻板工作原理是,來自攔焦車除塵罩頂部的電液推桿推動翻板外置的推桿,帶動翻板旋轉(zhuǎn),當(dāng)電液推桿后撤復(fù)位后,翻板因轉(zhuǎn)軸偏上產(chǎn)生的平衡自重將翻板關(guān)閉。原設(shè)計轉(zhuǎn)軸中心上移偏移量小,翻板下部與上部重力差接近,轉(zhuǎn)軸稍不靈活則翻板無法關(guān)閉到位。
綜合以上缺陷,考慮到現(xiàn)有閥板和筒壁的變形情況,將原有閥板拆除,并對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
(1)將翻板旋轉(zhuǎn)中心上移,增加翻板自重不平衡量,使關(guān)閥力矩增大,從而提高密封性能。
(2)轉(zhuǎn)軸改為半軸設(shè)計,將軸與軸承座徑向間隙放大到2mm,一方面防止轉(zhuǎn)軸不同心而導(dǎo)致卡阻問題,另一方面方便轉(zhuǎn)軸及軸承座的檢查_換。
(3)翻板旋轉(zhuǎn)中心上移后,為避免翻板過長而易變形,將閥板截短,在筒壁下方封閉_高度。這也是給筒壁下端增加了一個密封平面,解決了翻板的下端密封問題。
(4)盡量縮小翻板的平面尺寸,在翻板與筒壁之間留出20-30mm間隙,避免翻板剮蹭筒壁。同時,在筒壁焊接一周50*5角鋼,用做密封平面,補償這部分間隙。
(5)在密封面上用2*12扁鋼條焊接密封槽,嵌入_石棉繩以加強密封效果。
2.2.2改造效果
歷經(jīng)8天,對全部160孔的翻板閥進(jìn)行改造后,阻火器前管道吸力明顯上升,峰值達(dá)到-1800Pa,滿足除塵需求。